吳小強(qiáng),嚴(yán)會(huì)成,許云波,歐 軍,劉 陽(yáng)
( 四川蜀泰化工科技有限公司,四川 大英 629300)
0、引言
目前,大氣中N2O的體積分?jǐn)?shù)約3.1 x10-7,且每年的平均增長(zhǎng)速率約為0.2%~0.3%[1]。美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局( NOAA)大氣化學(xué)家Ravishankara等發(fā)表的一項(xiàng)新的研究報(bào)告指出,若不采取減排措施,到2050年,大氣中的N2O平均濃度將比2005年增加80%[1]。因此,如何有效控制及消除N2O已成為全球關(guān)注的重要環(huán)境問(wèn)題。
N2O的來(lái)源主要包括農(nóng)業(yè)土壤耕種和工業(yè)已二酸、硝酸、化肥的生產(chǎn),以及使用硝酸為氧化劑的化工過(guò)程和流化床中煤的燃燒[2-3]。其中,農(nóng)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域N2O排放量占比最大;其次是工業(yè)排放,而工業(yè)排放中硝酸和己二酸的生產(chǎn)是最主要的來(lái)源,僅硝酸和己二酸生產(chǎn)中N2O的排放量就占到全球N2O總排放量的5% [2-3]。
與農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相比,雖然工業(yè)領(lǐng)域排放的N2O量相對(duì)較小,但工業(yè)N2O排放完全是人類活動(dòng)的結(jié)果,其減排的可操作性與可控性非常高,因此N2O減排主要以工業(yè)裝置減排為主,尤其是以硝酸裝置的減排受關(guān)注度最高。
1、硝酸裝置 N2O減排方案
N2O是硝酸生產(chǎn)過(guò)程中氨氧化制備NO的副產(chǎn)物,為了除去硝酸生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的N2O,全球科研工作者進(jìn)行了大量的研究,并找到了有效的解決方法?!禪llmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry》一書(shū)中詳細(xì)闡述了硝酸工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中減排N2O的3種措施:①將氨選擇性氧化成NO,并通過(guò)改變氨氧化催化劑的化學(xué)組成,盡量避免N2O的生成;②直接將N2O減排催化劑裝入氨氧化爐(簡(jiǎn)稱氧化爐)內(nèi)的貴金屬網(wǎng)(鉑網(wǎng))下部,但這對(duì)N2O減排催化劑的工作溫度要求較高,一般其使用溫度范圍長(zhǎng)期在800~1000℃;③將N2O在低溫下催化分解,一般N2O減排催化劑的工作溫度在200 ~700℃ [4]。
目前,主流的N2O減排方案是在氧化爐內(nèi)貴金屬網(wǎng)下裝入N2O減排催化劑,對(duì)在氧化爐內(nèi)貴金屬網(wǎng)催化作用下產(chǎn)生的少量N2O,通過(guò)減排催化劑的催化作用使N2O分解為N2和O2,現(xiàn)階段國(guó)外減排催化劑對(duì)N2O的分解率可達(dá)80%以上。此法在已有硝酸裝置上的實(shí)施很簡(jiǎn)單,將原用于托起貴金屬網(wǎng)的全部瓷球改為裝填減排催化劑即可,對(duì)硝酸裝置的生產(chǎn)運(yùn)行無(wú)影響。
四川蜀泰化工科技有限公司開(kāi)發(fā)的SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑,是一種具有多金屬氧化物成分的復(fù)合型催化劑,自2014年開(kāi)始,歷經(jīng)小試、中試的試驗(yàn)評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)工藝優(yōu)化,于2016年開(kāi)發(fā)成功,并于同年在四川金象賽瑞化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱四川金象) 150 kt/a雙加壓法稀硝酸裝置(2#硝酸裝置)上投入試運(yùn)行,現(xiàn)對(duì)有關(guān)情況作一小結(jié)。
2、SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的開(kāi)發(fā)
2.1 N2O爐內(nèi)減排催化劑的物化特性
SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的外觀為瓦灰色七孔平面圓柱體,催化劑顆粒直徑為( 11.0±0.1) mm,圓柱體顆粒高度為(9.0±0.5) mm,平均抗壓強(qiáng)度≥70 N,體積收縮率(1100℃,3 h)≤3%,比表面積≥10 m2/g;堆密度為( 1.5±0.1) kg/L。
2.2 催化劑活性評(píng)價(jià)試驗(yàn)
SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑活性評(píng)價(jià)試驗(yàn)是在常壓固定床不銹鋼管反應(yīng)器中進(jìn)行的,裝填顆粒催化劑破碎為20 ~40目的樣品10mL,裝入反應(yīng)器等溫層,裝填高度為5cm。
檢測(cè)用原料氣中N2O含量為1155 x 10-6、O2含量為6%、其余為N2;檢測(cè)溫度為( 870±2)℃,檢測(cè)壓力為常壓;反應(yīng)物和產(chǎn)物采用裝配5A分子篩填充柱和Propark Q填充柱的Agi-lent6890N氣相色譜儀檢測(cè)。
催化劑的活性以N2O轉(zhuǎn)化率(N2O分解效率)表征,即N2O轉(zhuǎn)化率= (進(jìn)口N2O含量-出口N20含量)/進(jìn)口N2O含量x100%。
2.2.1 不同空速對(duì)N2O轉(zhuǎn)化率的影響
實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,N2O爐內(nèi)減排催化劑的使用空速處于波動(dòng)狀態(tài),實(shí)際瞬時(shí)空速遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)空速(≥30000h-1),為評(píng)價(jià)減排催化劑對(duì)高空速的適應(yīng)性,考察了不同空速條件對(duì)N2O分解效率的影響,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。可以看出:SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑在40000h-1以上的高空速下使用,N2O分解效率較好,即N2O爐內(nèi)減排催化劑對(duì)高空速的適應(yīng)性良好。
2.2.2 反應(yīng)時(shí)間對(duì)N2O轉(zhuǎn)化率的影響
上述試驗(yàn)條件下,以原料氣空速40000h-1作為基準(zhǔn),考察反應(yīng)時(shí)間對(duì)N2O分解效率的影響,結(jié)果如圖1。可以看出:在測(cè)試周期內(nèi)(100h內(nèi)連續(xù)運(yùn)行工況下)N2O分解效率基本保持不變,表明N2O爐內(nèi)減排催化劑的穩(wěn)定性良好。
2.3 雜質(zhì)氣體對(duì)催化劑活性的影響
因硝酸裝置原料氣中含有O2、H2O、NO等,故考察了N2O爐內(nèi)減排催化劑在不同氣體氛圍下的N2O分解效率,檢測(cè)條件與前述一致,只是對(duì)原料氣成分及檢測(cè)溫度進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
2.3.1 O2 的影響
在有O2與無(wú)O2氛圍下,分別考察了不同溫度下N2O爐內(nèi)減排催化劑的N2O分解效率,試驗(yàn)結(jié)果如圖2??梢钥闯觯篛2使得N2O爐內(nèi)減排催化劑完全轉(zhuǎn)化N2O的溫度向高溫區(qū)轉(zhuǎn)移,雖然完全轉(zhuǎn)化N2O的溫度在有O2和無(wú)O2環(huán)境下均為900℃,但減排催化劑的低溫活性受到O2的抑制。分析認(rèn)為,當(dāng)氣體氛圍中存在O2時(shí),O2在減排催化劑表面吸附且難以脫附,而表面吸附O2的脫附是N2O催化分解速度的控制步驟,故O2的存在會(huì)使催化劑的活性降低;此外,減排催化劑的作用機(jī)理是使N2O分解為N2和O2,理論上產(chǎn)物(O2)濃度的增大會(huì)抑制N2O分解反應(yīng)的進(jìn)行。
2.3.2 H2O的影響
在有無(wú)O2、有無(wú)水蒸氣的氛圍下,分別考察了不同溫度下N2O爐內(nèi)減排催化劑的N2O分解效率,試驗(yàn)結(jié)果如圖3??梢钥闯觯悍磻?yīng)系統(tǒng)中存在16%的H2O時(shí),催化劑的活性顯著降低;當(dāng)16%的H2O和6%的O2共存于反應(yīng)系統(tǒng)中時(shí),催化劑的活性進(jìn)一步降低;當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)中有16%的H2O和6%的O2共存時(shí),N2O完全轉(zhuǎn)化的溫度與無(wú)雜質(zhì)氣體時(shí)相比提高了75 ℃左右,即H2O對(duì)減排催化劑活性有抑制作用。這可以認(rèn)為是由H2O與N2O在減排催化劑表面競(jìng)爭(zhēng)吸附引起的—當(dāng)把H2O從系統(tǒng)中移除時(shí),N2O分解率即可恢復(fù)至無(wú)H2O時(shí)的相應(yīng)值,換言之,H2O對(duì)N2O分解的影響僅源于反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方面。
2.3.3 NO 的影響
在有無(wú)O2、有無(wú)NO氛圍下,分別考察了不同溫度下N2O爐內(nèi)減排催化劑的N2O分解效率,試驗(yàn)結(jié)果如圖4??梢钥闯觯?0% 的NO對(duì)減排催化活性有較大的負(fù)面影響;在1155x10-6的N2O的氣氛中,800℃下N2O分解效率接近100%,引入10%的NO時(shí),800℃下N2O分解效率降至約90%;引入10%的NO和6%的O2時(shí),減排催化活性進(jìn)一步降低, 800℃下N2O分解效率降至80%;當(dāng)反應(yīng)溫度升至850℃時(shí),不同條件下N2O分解效率的區(qū)別明顯縮小。
2.3.4 小結(jié)
綜上所述,工業(yè)硝酸生產(chǎn)過(guò)程中的混合氣體(即原料氣中會(huì)含有O2、H2O、NO等雜質(zhì)氣體)對(duì)SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的活性存在一定影響,但實(shí)際生產(chǎn)中氧化爐內(nèi)反應(yīng)溫度一般在870℃左右,此溫度下雜質(zhì)氣體對(duì)N2O爐內(nèi)減排催化劑分解效率的影響基本上可以忽略。
3、SCST-102 型N2O爐內(nèi)減排催化劑的工業(yè)應(yīng)用
SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑于2016年7月在四川金象2#硝酸裝置上安裝使用,氧化爐內(nèi)溫度860~880℃、壓力約0.4MPa,原料氣空速在40000h-1以上。選取前3個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期作為評(píng)價(jià)對(duì)象,討論SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的工業(yè)應(yīng)用情況。
3.1 增設(shè)N2O爐內(nèi)減排催化劑對(duì)系統(tǒng)的影響
SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑于2016年7月12日在四川金象2#硝酸裝置氧化爐內(nèi)安裝,8月1日開(kāi)始運(yùn)行。增設(shè)N2O爐內(nèi)減排催化劑后,前3個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期內(nèi)硝酸裝置的運(yùn)行參數(shù)(均值)及硝酸產(chǎn)量與N2O減排情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
由表2可以看出:硝酸裝置各項(xiàng)主要工藝參數(shù)均在正常指標(biāo)范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)因增設(shè)N2O減排催化劑對(duì)硝酸裝置的運(yùn)行產(chǎn)生明顯影響;硝酸產(chǎn)量處于正常水平,未發(fā)現(xiàn)因增設(shè)N2O減排催化劑對(duì)硝酸產(chǎn)量有明顯影響。
3.2 N2O爐內(nèi)減排催化劑工業(yè)應(yīng)用減排效果
(1)由表2數(shù)據(jù)可知,SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑在前3個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期內(nèi),減排效率一直維持在70%左右,N2O減排效果明顯;同時(shí),N2O爐內(nèi)減排催化劑對(duì)N2O分解的選擇性良好,未產(chǎn)生NO分解、NO2分解等副反應(yīng)。
(2)整體裝填SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的第一個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期(P17)與首次整體裝填進(jìn)口N2O爐內(nèi)減排催化劑鉑網(wǎng)運(yùn)行周期(P1)減排效果的對(duì)比見(jiàn)圖5??梢钥闯觯篠CST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑初始活性較進(jìn)口催化劑略差,減排效率相對(duì)偏低;但SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑在第一個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期內(nèi),出口尾氣中N2O濃度一直保持在200×10-6左右,減排效率穩(wěn)定在80%以上。
(3)硝酸裝置中,一般鉑網(wǎng)的運(yùn)行周期約半年,鉑網(wǎng)每一個(gè)運(yùn)行周期結(jié)束后需更換新的鉑網(wǎng),更換鉑網(wǎng)的同時(shí)會(huì)對(duì)鉑網(wǎng)下面的支撐瓷球或減排催化劑進(jìn)行檢查、平整,因此,N2O爐內(nèi)減排催化劑的性能也是以一個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期進(jìn)行考察和評(píng)估的。SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑運(yùn)行一個(gè)周期后與國(guó)外(進(jìn)口)同類催化劑運(yùn)行一個(gè)周期(P1、P2)后減排效率的對(duì)比見(jiàn)表3??梢钥闯觯篠CST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑活性穩(wěn)定;而國(guó)外N2O爐內(nèi)減排催化劑在一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)其活性衰減較大,每個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期結(jié)束后需補(bǔ)填新催化劑以改善其活性。
3.3 工業(yè)使用過(guò)程中催化劑強(qiáng)度情況
由于硝酸裝置氧化爐內(nèi)溫度在860°C以上,長(zhǎng)期的高溫氛圍可能導(dǎo)致N2O減排催化劑出現(xiàn)收縮及粉化情況,易造成鉑網(wǎng)受損而影響裝置的正常運(yùn)行。運(yùn)行期間SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑與國(guó)外催化劑使用情況的對(duì)比見(jiàn)表4??梢钥闯觯菏褂靡?個(gè)鉑網(wǎng)運(yùn)行周期后,進(jìn)口催化劑有不同程度的粉化(壓縮),需要補(bǔ)充;SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑基本未出現(xiàn)粉化,僅需平整,表明其顆粒抗壓強(qiáng)度高、耐熱穩(wěn)定性好,這對(duì)鉑網(wǎng)的保護(hù)有著明顯的優(yōu)勢(shì)。
3.4 N2O 爐內(nèi)減排催化劑的應(yīng)用前景
目前,國(guó)內(nèi)在運(yùn)硝酸裝置約110套,80%的硝酸裝置產(chǎn)能在150kt/a以上(近年來(lái)新上硝酸裝置產(chǎn)能多在270 kt/a 及以上),以150 kt/a硝酸裝置為例進(jìn)行估算,每套硝酸裝置裝填N2O爐內(nèi)減排催化劑3t,N2O爐內(nèi)減排催化劑的市場(chǎng)容量在300t以上。
在“京都議定書(shū)”時(shí)代,國(guó)外N2O爐內(nèi)減排催化劑以碳減排交易指標(biāo)銷售分成為主,折算成每噸減排催化劑價(jià)格高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元;如果在后“京都議定書(shū)”時(shí)代的N2O減排中還繼續(xù)使用國(guó)外催化劑,將會(huì)導(dǎo)致硝酸裝置減排成本大幅增加。SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑生產(chǎn)所需的原材料在國(guó)內(nèi)均有充足的供應(yīng),其生產(chǎn)成本較國(guó)外催化劑有著明顯的優(yōu)勢(shì),可大幅降低國(guó)內(nèi)硝酸企業(yè)的減排成本,利于推進(jìn)N2O減排進(jìn)程。
4、結(jié)語(yǔ)
(1)SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑活性評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果表明,其能很好地適應(yīng)高溫、高空速工況,且雜質(zhì)氣體對(duì)N2O分解效率的影響隨反應(yīng)溫度的升高而減弱,在850°C以上幾乎無(wú)影響,適用于工業(yè)硝酸裝置氧化爐內(nèi)N2O的減排。
(2)SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑在四川金象2#硝酸裝置上的應(yīng)用情況表明,其活性穩(wěn)定、選擇性高,減排效果明顯,且催化劑顆粒抗壓強(qiáng)度高、耐熱穩(wěn)定性好,可有效保護(hù)鉑網(wǎng)。
(3) 相較于進(jìn)口產(chǎn)品,在催化劑自身性能方面,SCST-102 型N2O爐內(nèi)減排催化劑采用特殊的制備方法,其活性組分均勻、體積收縮率低、不易粉化、熱穩(wěn)定性好,能在高溫(850°C以上)下長(zhǎng)期運(yùn)行,在催化劑供應(yīng)方面,國(guó)內(nèi)有充足的SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑的生產(chǎn)原材料,在供貨價(jià)格、生產(chǎn)(供貨)周期等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。綜合來(lái)看,SCST-102型N2O爐內(nèi)減排催化劑具有良好的市場(chǎng)應(yīng)用前景。
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