目前,以石腦油、煉廠氣等烴類為原料,通過加壓蒸汽轉(zhuǎn)化制取工業(yè)氫氣的過程中廣泛采用以鎳為活性組份的烴類蒸汽轉(zhuǎn)化催化劑。石腦油中的硫、氯、鉛、砷等雜質(zhì)是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,它們可以造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。因此,原料在進(jìn)轉(zhuǎn)化爐前,要經(jīng)過嚴(yán)格的脫毒處理,使其中的毒物含量降至催化劑可以承受的水平。這樣,由于原料油中毒物含量超標(biāo)引起的催化劑失活現(xiàn)象減少了。但是,蒸汽作為烴類轉(zhuǎn)化過程的重要原料,直接與脫毒處理后的烴類原料混合進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,其中可能含有的雜質(zhì)長(zhǎng)期以來未能引起人們的足夠重視,由于水中氯等毒物引起的催化劑中毒失活現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。為了弄清楚水中氯及硫酸根對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑性能的影響,我們進(jìn)行了針對(duì)性試驗(yàn)研究。并對(duì)由此引起的催化劑失活進(jìn)行了再生研究。
1 試驗(yàn)部分
1.1 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)在模擬工業(yè)裝置運(yùn)行條件的小型加壓評(píng)價(jià)裝置上進(jìn)行,其工藝流程示意圖如圖1所示。
1.2 催化劑
用山東齊魯科力化工研究院有限公司生產(chǎn)的Z417/Z418催化劑,剪成10~20目顆粒,上下段各取30mL,按體積比1∶1 裝填,床層高度360mm。
1.3 原料油
采用勝利煉油廠二制氫脫毒處理后的輕油。其組成及性質(zhì)見表1。
1.4 試驗(yàn)用水
試驗(yàn)用水情況見表2。
1.5 試驗(yàn)工藝條件
1.5.1 催化劑還原
控制氫空速1000h-1,水氫比4.5,壓力0.5MPa,床層入口、爐中、出口溫度分別為:500℃、750℃、780℃,還原8h。
1.5.2 正常運(yùn)轉(zhuǎn)
碳空速4000h-1,水碳比4.2,壓力2.8MPa,床層入口、爐中、出口溫度控制為:480℃、680℃、780℃。
1.6 轉(zhuǎn)化氣組成分析用氣相色譜儀進(jìn)行分析。
2 結(jié)果及討論
2.1 SO42-催化劑性能的影響試驗(yàn)
2.1.1 中毒試驗(yàn)
首先用自制蒸餾水A進(jìn)行穩(wěn)定試驗(yàn),等試驗(yàn)穩(wěn)定后,再用煉廠制氫脫鹽水B 及配入不同SO42-含量的水C、D進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表3。
用自制蒸餾水A先進(jìn)行催化劑穩(wěn)定性試驗(yàn),共持續(xù)104h。從表3中數(shù)據(jù)可看出,104h的床層溫度與50h基本相當(dāng)(這兩組溫度是在相同的外供熱條件下的試驗(yàn)結(jié)果),同時(shí),轉(zhuǎn)化出口氣體組成基本相同,為此,認(rèn)為試驗(yàn)達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行條件。隨后在控制管外供熱不變情況下,換用二制氫脫鹽水B進(jìn)行試驗(yàn),25h內(nèi)催化劑床層溫度變化不大,轉(zhuǎn)化氣組成變化不大,催化劑未見明顯失活跡象。
考慮到試驗(yàn)過程中沒有配氫,造成轉(zhuǎn)化催化劑上部床層部分鈍化失活,因此,在轉(zhuǎn)化入口配入氫氣1.0L/min,試驗(yàn)進(jìn)行30h。然后降低配氫量到0.5L/min,進(jìn)行試驗(yàn)16h。配氫前后催化劑床層溫度分布情況見表4。
由表4可看出,配氫后,催化劑上部床層溫度下降,中部溫度升高。在外供熱情況不變情況下,說明上部催化劑活性提高,轉(zhuǎn)化負(fù)荷增加。這是由于配入氫氣后,上部催化劑得以還原活化,從而活性提高。但配氫后轉(zhuǎn)化出口甲烷含量明顯提高,碳轉(zhuǎn)化率下降,這是由于氫氣配入后,氫分壓增大,甲烷化反應(yīng)增強(qiáng),造成轉(zhuǎn)化氣中甲烷升高。降低氫氣配入量后,轉(zhuǎn)化出口甲烷含量明顯降低,碳轉(zhuǎn)化率上升,說明在一定溫度條件下,配氫量適宜方可保證催化劑保持高活性,同時(shí)轉(zhuǎn)化出口甲烷含量符合控制指標(biāo)要求。
上述試驗(yàn)結(jié)果可看出:用制氫脫鹽水,短時(shí)間內(nèi)催化劑沒有發(fā)生明顯中毒失活現(xiàn)象。用制氫脫鹽水配入20ppm硫酸根作試驗(yàn)用水,在配氫條件下試驗(yàn)25h。試驗(yàn)過程中,催化劑床層溫度分布保持穩(wěn)定,表明配氫條件下,短時(shí)間內(nèi)水中硫酸根對(duì)催化劑活性的影響不明顯。停止配氫進(jìn)行試驗(yàn)24h,催化劑床層溫度發(fā)生明顯變化,表現(xiàn)為上半床層溫度升高,爐中及下半床層溫度降低,上部床層溫度甚至高于爐中溫度。這說明催化劑已發(fā)生一定程度的中毒,但此時(shí)轉(zhuǎn)化氣組成基本保持穩(wěn)定,碳轉(zhuǎn)化率略有降低。換用配入50ppm硫酸根的二制氫脫鹽水進(jìn)行試驗(yàn),無配氫條件進(jìn)行試驗(yàn)25h。試驗(yàn)過程中,上半床層溫度繼續(xù)上升,碳轉(zhuǎn)化率下降,表明催化劑進(jìn)一步失活。恢復(fù)配氫,上部床層溫度雖有所下降,但1/3床層至爐中溫度明顯上升,下部床層溫度下降,轉(zhuǎn)化出口溫度達(dá)不到控制要求,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2,碳轉(zhuǎn)化率大幅下降,表明催化劑已發(fā)生較為嚴(yán)重的中毒。由此說明硫酸根是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,長(zhǎng)期使用含有較高SO42-的水,會(huì)造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。
2.1.2 再生試驗(yàn)
轉(zhuǎn)化催化劑發(fā)生明顯中毒后,進(jìn)行了運(yùn)行狀態(tài)下的催化劑再生試驗(yàn)。具體做法是,換用自制蒸餾水,提高氫配入量,降低碳空速,提高水碳比。當(dāng)轉(zhuǎn)化出口無C2出現(xiàn)時(shí),再提高碳空速,降低水碳比及配氫量,以檢驗(yàn)再生效果。試驗(yàn)結(jié)果見表5。
表5結(jié)果可見,經(jīng)24h緩和條件再生處理,催化劑活性恢復(fù)良好。低負(fù)荷條件下運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化氣中C2逐步減少至零,甲烷含量降低,碳轉(zhuǎn)化率提高,表明催化劑活性在逐步恢復(fù)。提高轉(zhuǎn)化負(fù)荷后,轉(zhuǎn)化氣組成與失活前相當(dāng),說明催化劑再生效果良好,基本達(dá)到失活前的活性狀態(tài)。
2.2 氯根對(duì)催化劑性能的影響
2.2.1 中毒試驗(yàn)
在與3.1相同試驗(yàn)條件下,用含有Cl-的水進(jìn)行試驗(yàn),考察Cl-對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑性能的影響。試驗(yàn)首先用自制蒸餾水進(jìn)行穩(wěn)定試驗(yàn),各操作參數(shù)穩(wěn)定后,再換用配入5ppm氯根的蒸餾水進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)果見表6。試驗(yàn)過程催化劑床層溫度分布見表7。
用自制蒸餾水進(jìn)行穩(wěn)定試驗(yàn)55h,與上次穩(wěn)定試驗(yàn)相比,轉(zhuǎn)化出口甲烷含量略高,碳轉(zhuǎn)化率略低。結(jié)合試驗(yàn)過程管外供熱及床層溫度分布的分析發(fā)現(xiàn),在下部管外供熱減少情況下,床層下部溫度較高,說明轉(zhuǎn)化出口附近有放熱的甲烷化反應(yīng)發(fā)生,由此造成轉(zhuǎn)化氣甲烷含量稍高。
試驗(yàn)穩(wěn)定后,用配入5ppm氯根的自制蒸餾水進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)進(jìn)行40h。試驗(yàn)過程中,催化劑床層中部溫度升高,下部溫度明顯降低,出口溫度降到775℃,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2,碳轉(zhuǎn)化率下降,所有這些現(xiàn)象表明,催化劑已發(fā)生明顯中毒失活。因此可看出,氯是轉(zhuǎn)化催化劑敏感的毒物。隨后,進(jìn)行配氫,考察還原氣氛下能否減緩催化劑失活。7h后,床層中部溫度進(jìn)一步升高,出口溫度繼續(xù)下降,轉(zhuǎn)化氣C2繼續(xù)升高,碳轉(zhuǎn)化率又有明顯降低。說明在配氫情況下,繼續(xù)使用較高氯含量的水,催化劑中毒程度仍會(huì)繼續(xù)加深。
2.2.2 再生試驗(yàn)
催化劑氯中毒后,運(yùn)轉(zhuǎn)條件下進(jìn)行了再生試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表8。
首先換用自制蒸餾水A,保持配氫,進(jìn)行17h。試驗(yàn)過程中,床層中部溫度下降,出口溫度上升,轉(zhuǎn)化氣中C2逐步減少至零,碳轉(zhuǎn)化率升高,催化劑活性明顯得到恢復(fù)。這說明,催化劑在出現(xiàn)輕度氯中毒后,可以通過及時(shí)更換干凈進(jìn)料,使催化劑活性逐步恢復(fù)。
催化劑活性明顯回升后,中止配氫進(jìn)行試驗(yàn)25h。結(jié)果發(fā)現(xiàn),停止配氫初期,中部床層溫度又有所回升,出口溫度下降,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2。隨后,床層溫度分布逐步趨于合理,至試驗(yàn)后期,床層溫度基本回到中毒前狀態(tài),轉(zhuǎn)化氣組成、碳轉(zhuǎn)化率也回到原水平,表明催化劑已完全再生復(fù)活。
3 結(jié)論
3.1 工藝水中的硫酸根、氯根均是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,長(zhǎng)期使用含有較高硫酸根或氯根的水都會(huì)造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。由上述毒物引起的催化劑中毒可以通過適當(dāng)方法進(jìn)行再生。
3.2 硫酸根含量小于20ppm的水對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑的影響較為緩慢,但長(zhǎng)期使用也造成催化劑失活;更高硫酸根含量的水將在短時(shí)間內(nèi)造成催化劑中毒失活。由于硫酸根超標(biāo)引起的催化劑中毒可通過改用干凈進(jìn)料,降低負(fù)荷,提高水碳比等方法進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的再生。
3.3 氯是轉(zhuǎn)化催化劑和敏感毒物。水中含有5ppm的氯,在40h內(nèi),就會(huì)造成轉(zhuǎn)化催化劑的明顯中毒。輕度氯中毒可通過及時(shí)更換干凈進(jìn)料使催化劑自行復(fù)活再生。
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