摘要:采用共沉淀法制備了添加銅促進(jìn)劑的鎳基天然氣預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑,載體為穩(wěn)定的鎂鋁尖晶石結(jié)構(gòu)。采用固定床反應(yīng)器進(jìn)行了催化劑活性和穩(wěn)定性評價(jià)。結(jié)果表明,催化劑在較低溫度下即具有較好的轉(zhuǎn)化活性,在200h實(shí)驗(yàn)過程中,天然氣轉(zhuǎn)化率一直保持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:天然氣;制氫;預(yù)轉(zhuǎn)化;催化劑;穩(wěn)定性
煉廠氫氣主要用于汽柴油加氫以提高油品質(zhì)量,蒸汽轉(zhuǎn)化工藝是目前煉廠的主要制氫技術(shù),所用的原料包括天然氣、煉廠氣、液化氣和石腦油等,目前國內(nèi)制氫裝置普遍存在的問題,一是轉(zhuǎn)化系統(tǒng)負(fù)荷高,成為擴(kuò)能增產(chǎn)“瓶頸”,二是燃料氣消耗高,其成本約占總成本的一半以上。
制氫裝置預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)即是在傳統(tǒng)一段轉(zhuǎn)化爐前串聯(lián)預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,其目的是:(1)將常規(guī)轉(zhuǎn)化爐的部分負(fù)荷轉(zhuǎn)移到預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,并回收轉(zhuǎn)化爐煙氣中的熱量用于預(yù)轉(zhuǎn)化過程,從而減少一段轉(zhuǎn)化爐的熱負(fù)荷,降低轉(zhuǎn)化爐的燃料消耗;(2)將原料中的高碳烴轉(zhuǎn)化,防止一段轉(zhuǎn)化催化劑積炭,脫除殘余硫化物,保護(hù)一段轉(zhuǎn)化和變換催化劑,延長其使用壽命。預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)在很多老廠挖潛改造和新建裝置中得到了廣泛的應(yīng)用。
預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)的關(guān)鍵是預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑,近年來,國內(nèi)新建的制氫裝置多采用預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù),并且為降低制氫成本,生產(chǎn)原料也逐漸由石腦油改為天然氣、劣質(zhì)化程度較高的焦化干氣和加氫干氣,雖拓寬了制氫原料,在一定程度上降低了制氫成本,但同時(shí)也對預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑提出了更高的要求。國內(nèi)外較為成熟的預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑不同程度存在著低溫活性差、反應(yīng)器出口C2+含量高等問題,為了更好地滿足預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)的要求,需要進(jìn)一步開發(fā)低溫活性高原料適用范圍廣的新一代催化劑。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 實(shí)驗(yàn)裝置
預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑性能評價(jià)在如圖1所示裝置進(jìn)行。天然氣經(jīng)過計(jì)量后與水混合進(jìn)入加熱器預(yù)熱,然后進(jìn)入到預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,反應(yīng)器為管式反應(yīng)器,內(nèi)徑16mm,可分段調(diào)節(jié)溫度。反引起外加熱套作為保溫使用,保溫溫度根據(jù)反應(yīng)管內(nèi)溫度來調(diào)節(jié),反應(yīng)入口和出口分別由溫度指示。反應(yīng)器出口氣體經(jīng)冷卻后進(jìn)入氣液分離器分離水,經(jīng)過壓力控制器后排空,在壓力控制器后采樣分析產(chǎn)物組成。
圖1 預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑評價(jià)裝置
1.2 催化劑的制備
催化劑采用共沉淀法制備。將氫氧化鋁和氧化鎂混合球磨后經(jīng)1200℃高溫煅燒制成鎂鋁尖晶石載體。將沉淀劑碳酸鈉溶液,與硝酸鎳、硝酸鑭、硝酸銅等混合鹽溶液并流滴加到三口燒瓶中,滴加的同時(shí)開動磁力攪拌。在沉淀過程中控制漿液的pH值在6.5~7.0之間。溶液并流滴加完成后,加入煅燒后的載體,將油浴溫度升高至65℃~70℃,攪拌老化1h。老化結(jié)束后,采用真空過濾器過濾,用去離子水洗滌3次~4次,將鈉離子洗滌干凈。將濾餅放入干燥箱,在100℃條件下干燥3h~4h。干燥后的濾餅放入研缽中研磨成細(xì)粉,放入干燥箱中繼續(xù)烘干3h~4h,然后放人馬弗爐中400℃焙燒2h。將焙燒后的混合物料加入石墨和去離子水,在6.0MPa下壓片成型,成型后自然風(fēng)干制成預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑。
1.3催化劑的表征
原料及產(chǎn)物組成分析:HP6890氣相色譜(TDX01),柱長1.5m;催化劑形貌表征:掃描電鏡(JSM-6360CA),15 kV。BET比表面積、孔徑和孔容:ASAP-2010型吸附儀,以N2為吸附質(zhì),測定前樣品在300℃脫氣處理8h;X射線衍射(XRD):日本理學(xué)D/max-2550型X射線衍射儀,Cu硒射線,管電壓40kV,管電流200mA;程序升溫還原(H2-TPR):自建的微反一色譜體系完成,先用Ar在.500℃處理催化劑30min,然后用30mL/min的H2-Ar混合氣(φ(H2)=5% )還原,消耗的H2以TCD檢測。
1.4催化劑活性評價(jià)
將制備好的催化劑破碎到16目~40目,量取3mL放人反應(yīng)器中。系統(tǒng)氣密后通入氫氣100mL/min,程序升溫至600℃還原4h。降低溫度到390℃后,通人甲烷15L/h、水20mL/h??刂拼呋瘎┲行臏囟?85℃,分析尾氣中氣體組成,催化劑活性數(shù)據(jù)通過尾氣中各組分含量計(jì)算得到。
2結(jié)果與討論
2.1 助劑添加量的影響
在反應(yīng)器外加熱溫度455℃,反應(yīng)壓力0.1MPa,空速5000h-1,水碳比2.0~3.0,w(CuO)分別為0.5%、1%、2%的條件下,考察了助劑添加量對催化劑性能的影響,結(jié)果如表1所示。
表1 助劑添加量對催化劑性能的影響
從表1中可以看出,催化劑的還原溫度隨著氧化銅助劑添加量的增加而呈下降趨勢,說明氧化銅的添加可以在一定程度上降低催化劑的還原溫度,從而提高催化劑的低溫還原性能,使催化劑咋較低溫度下即具有較好的轉(zhuǎn)化活性。
2.2 催化劑的結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)
催化劑的SEM圖見圖2。從圖2中可以看出,催化劑表面活性金屬分散較為均勻,沒有較大塊狀物,未發(fā)生金屬聚集等現(xiàn)象。
圖2 催化劑的SEM圖
催化劑的XRD譜圖如圖3所示。從圖3可以看出,催化劑的主晶相為氧化鎳,同時(shí)還有氧化硅的晶相,氧化鋁未形成晶相。
圖3 催化劑的XRD譜圖
采用XRD表征催化劑活性中心晶粒度,活性中心晶面譜圖如圖4所示。從圖4可以看出,催化劑氧化鎳活性中心晶粒度為6.02nm,載體為鎂鋁尖晶石穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
圖4 催化劑活性中心111晶面圖譜
催化劑的比表面積和孔徑分布表征結(jié)果見圖5、圖6。催化劑比表面積75.6m2/g,孔徑分布主要是2nm~5nm。
圖5 催化劑BET吸附曲線
圖6 BET孔徑分布譜圖
催化劑的H-TPR表征結(jié)果見圖7。從圖7中可以看出,催化劑的主要還原溫度在350℃~370℃。
圖7 H-TPR譜圖
2.3 催化劑穩(wěn)定性考察
在還原溫度600℃,水碳比3.0,反應(yīng)空速5000h-1,反應(yīng)壓力0.1MPa、溫度455℃,管心溫度385℃左右的條件下,對催化劑進(jìn)行了200h穩(wěn)定性考察,結(jié)果見圖8。
圖8 200h穩(wěn)定性考察
從圖8中可以看出,在整個(gè)穩(wěn)定性考察期間,甲烷的轉(zhuǎn)化率始終維持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。
3結(jié)論
采用共沉淀法制備了天然氣預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑,催化劑的載體為穩(wěn)定的鎂鋁尖晶石結(jié)構(gòu),通過添加銅助劑,可以在一定程度上降低催化劑的還原溫度,從而提高催化劑的低溫還原性能,使催化劑在較低溫度下即具有較好的轉(zhuǎn)化活性。催化劑200h穩(wěn)定性評價(jià)實(shí)驗(yàn),天然氣轉(zhuǎn)化率一直保持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。
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