摘要:研究了催化劑生產(chǎn)過程中過濾洗滌設(shè)備更新以及水洗工藝優(yōu)化情況,并將實施效果與前期產(chǎn)品各項質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行 對比。結(jié)果表明,設(shè)備更新以及優(yōu)化工藝后,催化劑產(chǎn)品的雜質(zhì)離子含量、產(chǎn)品活動及穩(wěn)定性均有不同程度的改善;同時,在洗 滌過濾設(shè)備更新后,裝置生產(chǎn)運(yùn)行周期大大延長,確保了整個生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,對催化劑產(chǎn)品的穩(wěn)定控制具有積極作用。
關(guān)鍵詞:過濾洗滌;橡膠帶式過濾機(jī);活性;穩(wěn)定性;化學(xué)組成
隨著國家環(huán)保要求的逐漸提高和民眾對生活環(huán) 境的日益關(guān)注,煉化企業(yè)持續(xù)對煉油技術(shù)、裝置結(jié)構(gòu) 和生產(chǎn)過程進(jìn)行優(yōu)化,對FCC催化劑的質(zhì)量提出了更加嚴(yán)格的要求。同時,國內(nèi)外催化裂化催化劑市場 競爭進(jìn)一步加劇,這些都為催化裂化催化劑的工藝技 術(shù)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
目前,FCC催化劑制備過程主要包括膠體合成、 噴霧干燥、焙燒、交換過濾洗滌和氣流干燥5步驟, 由于在原材料和膠體合成過程中會帶入Na+、 S042-、Fe3+ 等雜質(zhì)離子,這些雜質(zhì)離子不斷沉積在催化劑表面,不 僅會影響分子篩的晶胞常數(shù)和結(jié)晶度等質(zhì)量控制,還會 對后續(xù)的FCC催化劑產(chǎn)品的反應(yīng)活性、選擇性和穩(wěn)定 性帶來負(fù)面影響o因此,為確保FCC催化劑具有良 好的性能,需要最大程度地將這些雜質(zhì)離子從催化劑中分離出去。目前,FCC催化劑制備過程中普遍采用交換過濾洗滌的方式去除雜質(zhì)離子,經(jīng)過一次或兩次 洗滌交換,使催化劑的Na2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至0.3%以下,從而保證催化劑的性能不受影響。洗滌和過濾效果的因素主要包括兩個方面,一是洗滌過濾設(shè)備自身的性能,二是合理和完善的洗滌過濾工藝和參數(shù)。
本文主要研究了通過過濾洗滌設(shè)備更新以及帶機(jī)水洗工藝優(yōu)化,達(dá)到穩(wěn)定裝置運(yùn)行,降低雜質(zhì)離子含量,改善水洗效果,提高產(chǎn)品性能,增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力的目的。
1實驗方法
催化劑的交換過濾洗滌是利用特定交換溶液,在水溶液儲罐內(nèi)將催化劑中的大部分Na+ 、SO42- 和Fe3+等雜質(zhì)離子交換出去,再利用帶式濾機(jī)進(jìn)行洗滌過濾實現(xiàn)固液分離,最終使雜質(zhì)離子含量達(dá)到使用要求。一方面,該流程中水洗罐只能使用性質(zhì)相似的洗滌液,若增加洗滌液種類,只能在帶機(jī)上進(jìn)行淋洗,易造成洗滌液在濾餅上分布不均,對洗滌效果造成影響;另一方面,隨著煉化用戶對FCC催化劑質(zhì)量,特別是對活性、穩(wěn)定性和選擇性等方面要求的不斷提升,需要進(jìn)一步優(yōu)化帶機(jī)水洗的各項工藝參數(shù)。其中,影響過濾洗滌設(shè)備運(yùn)行周期的因素包括濾布沖洗效果、糾偏系統(tǒng)靈敏度等。影響帶機(jī)水洗效果國的主要因素包括洗滌液加入量、洗滌液溫度、交換液濃度、催化劑漿液pH值等。
2結(jié)果與討論
2.1膠帶式過濾機(jī)功能優(yōu)化
2.1.1有效提升糾偏系統(tǒng)靈敏度
通過對糾偏系統(tǒng)進(jìn)行觀察和分析,原裝糾偏系統(tǒng)的糾偏觸桿長度不能滿足現(xiàn)有工藝使用要求,無法及 時感知濾布跑偏。因此,適當(dāng)加長糾偏觸桿長度后,糾偏系統(tǒng)靈敏度提高,運(yùn)行效果良好,具體見表l。
表1 系統(tǒng)優(yōu)化前后系統(tǒng)運(yùn)行情況對比
通過表1數(shù)據(jù)可以看出,在延長糾偏觸桿長度 后,膠帶機(jī)糾偏系統(tǒng)靈敏度顯著提高,膠帶機(jī)跑偏次 數(shù)由4?6次/月降低至1?2次/月,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。同時,隨著DU膠帶機(jī)的長時間使用,真空盒密封水會持續(xù)滴落到糾偏器的氣囊與儀表風(fēng)管線接頭上,從而使其被腐蝕或損壞,導(dǎo)致自動糾偏氣囊風(fēng)壓供給不穩(wěn)定,因此,在糾偏氣囊上部增加玻璃鋼護(hù)罩,確保了糾偏系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1.2延長濾布使用壽命,實現(xiàn)濾布長周期高效運(yùn)行
帶機(jī)濾布是洗滌過濾系統(tǒng)的主要組成部分,其過濾效果的穩(wěn)定是確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良和生產(chǎn)連續(xù)性的重要基礎(chǔ)。因此,通過對膠帶機(jī)原有的濾布沖洗噴槍的噴嘴數(shù)量以及噴嘴與噴槍的連接方式進(jìn)行優(yōu)化,適當(dāng)增加噴嘴數(shù)量,同時采用分體式方法固定噴嘴,統(tǒng)一噴嘴的沖洗角度和方向,避免了沖洗水之間的相互干擾,且將噴槍的連接方式改為拉環(huán)式快速接頭,使得噴槍拆卸和清理更加便捷,進(jìn)而保證濾布過濾效果的長期穩(wěn)定,具體見表2。
表2 系統(tǒng)優(yōu)化前后系統(tǒng)運(yùn)行情況對比
| 優(yōu)化前 | 優(yōu)化后 |
濾布更換次數(shù)/年 | 3~4 | 1~2 |
通過表2可以看出,通過對濾布噴嘴數(shù)量及噴嘴和噴槍連接方式進(jìn)行改進(jìn),濾布沖洗效果明顯提高,濾布更換次數(shù)由3?4/年下降至1?2次/年,一方面有效降低了職工勞動強(qiáng)度,同時大幅度降低了生產(chǎn)成本,且系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。
2.2帶機(jī)過濾洗滌工藝優(yōu)化
2.2.1洗滌液溫度的影響
在FCC催化劑的洗滌過濾過程中,洗滌液的溫 度對雜質(zhì)離子的脫除效果如圖1所示。
圖1 洗滌液溫度對雜質(zhì)離子的影響
通過圖1看出,隨著洗滌液溫度的升高,催化劑中的氧化鈉含量逐步降低,硫酸根含量也呈下降趨勢。
2.2.2交換液濃度的影響
不同濃度條件下的交換液對催化劑表面的雜質(zhì)離子的脫除效果如圖2所示。
通過圖2可以看出,隨著交換液濃度的提高,氧化鈉含量逐步降低,硫酸根濃度逐步提高。
2.2.3催化劑漿液pH值的影響
有研究表明,催化劑漿液的pH值對催化劑表面 的雜質(zhì)離子的脫除具有一定影響,具體數(shù)據(jù)對比如圖 3所示。
圖3 催化劑漿液PH值對雜質(zhì)離子的影響
通過圖3可以看出,隨著催化劑漿液pH值不斷升高,催化劑的雜質(zhì)離子含量呈增加趨勢,但是由于 催化劑中的分子篩在較低pH值(低于2.8 )情況下會導(dǎo)致骨架崩塌,因此催化劑漿液較為合理的pH值范圍是3.8?4.3。
2.3工業(yè)應(yīng)用效果
通過對FCC催化劑連續(xù)洗滌過濾工藝的調(diào)整和改進(jìn),FCC催化劑的性能進(jìn)一步改善,同時生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性和靈活性也全面提升,具體見表3。
表3洗滌過濾流程改造前后催化劑產(chǎn)品的質(zhì)量對比
催化劑品種 | 水洗流程改進(jìn)前 | 水洗流程改進(jìn)后 | ||||
Na2O/% | 4h微活 | 7h微活 | Na2O /% | 4h微活 | 17h微活 | |
Catl | 0.17 | 75 | 56 | 0.13 | 76 | 58 |
Cat2 | 0.15 | 76 | 58 | 0.13 | 78 | 61 |
Cat3 | 0.18 | 74 | 55 | 0.15 | 75 | 58 |
通過表3可以看出,在洗滌過濾條件優(yōu)化后產(chǎn)品氧化鈉含量顯著降低,產(chǎn)品活性和穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)均有提升。
3結(jié)論
1、通過對膠帶式真空過濾機(jī)在結(jié)構(gòu)設(shè)計方面進(jìn)行改進(jìn),濾布受損率顯著降低,生產(chǎn)過程調(diào)控更加靈活,有效提升了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
2、持續(xù)優(yōu)化催化劑漿液濃度以及pH值、洗滌液加入量、洗滌液溫度等措施,催化劑成品氧化鈉含 量顯著下降,活性穩(wěn)定性明顯提高。
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