天然氣預轉化催化劑主要應用于以天然氣為原料的合成氨廠、甲醇廠的生產工藝中。其作用是將天然氣中的C2+烴類轉化為CO、CO2、H2及CH4,向系統(tǒng)內補充高熱量,起到保護后續(xù)轉化催化劑的作用。
1. 實驗部分
1.1 催化劑制備
采用共沉淀法制備天然氣預轉化催化劑,把硝酸鎳、硝酸鋁和助劑等活性組分溶解在水中,滴入碳酸鈉進行沉淀,經過洗滌、干燥、烘干、焙燒、壓片后制成催化劑。經過破碎、篩分成10-16目備用。催化劑中NiO的含量為29.6%。
1.2 催化劑評價
取催化劑36g裝入反應器中,催化劑先用氮氣吹掃30min,在常壓下通入氬氣、氫氣混合氣(5%氫氣),流量1L/min,以5~10℃/min的速度升溫到850℃;還原結束后通入原料氣進行反應,天然氣流量為6.36L/min,水流量為300ML/h,氫氣流量為192ml/min,反應溫度458~465℃,反應壓力0.8MPa。天然氣和水經過計量后進入加熱器預熱到490℃,然后進入到預轉化反應器,反應器出口氣體經過冷卻、分離水、壓力控制器后排空,在壓力控制器后采樣分析產物組成。實驗裝置及工藝流程見圖1。
圖1 實驗裝置及工藝流程
1.3 催化劑分析方法
原料及產物組分分析:HP6890氣相色譜(TDX01),柱長1.5M.
催化劑形貌表征:掃描電鏡(JSM-6360CA),20KV。
催化劑積碳分析:熱重(DTA),20~900℃。
天然氣轉化率=(轉化的原料天然氣總碳數÷原料天然氣總碳數)×100%。
2. 實驗結果與討論
2.1 催化劑活性隨時間的變化
在200h實驗過程中,天然氣轉化率隨時間的變化見圖2,預轉化出口組分隨時間的變化見圖3。
圖2 天然氣轉化率隨時間的變化
圖3 預轉化出口組分隨時間的變化
從圖2、圖3可以看出,天然氣的轉化率在11.9%~12.0%之間基本保持不變,C2+含量小于0.03%。典型的預轉化出口組分是:H2 20.62%, N2 1.80%, CO 0.46%, CH468.28%, CO2 8.84%。說明催化劑的活性在200h范圍內保持較好。
2.2 催化劑床層溫度隨時間的變化
預轉化催化劑床層溫度隨時間的變化情況見圖4.
圖4 催化劑床層溫度隨時間的變化
由圖4可以看出,催化劑床層的溫度在外控制溫度不變的條件下一直保持在458~465℃之間。預轉化催化劑床層溫度的變化,能夠反映出催化劑活性和穩(wěn)定性。如果在外控溫度不變的情況下,床層溫度持續(xù)的升高或降低,說明催化劑的性能發(fā)生了變化。
2.3 預轉化催化劑熱重表征
為了檢測200h后催化劑床層是否積碳,對催化劑晶型了熱重表征,條件是用空氣做載氣,升溫速率15℃/min,在500℃后催化劑的失重是0.4886%,見圖5。
圖5 200h后催化劑熱重分析
對還原新鮮催化劑進行熱重分析,新鮮的催化劑在400℃后失重量0.89%,大于200h催化劑的失重量,結果說明200h后催化劑沒有積碳,見圖6.
圖6 還原新鮮催化劑進行熱重分析
2.4 催化劑掃描電鏡分析
200h試驗后催化劑掃描電鏡(JSM-6360CA, 20KV)分析,電鏡照片見圖7,圖8.
圖7 新鮮還原得催化劑
圖8 200h實驗后的催化劑
從圖8中沒有發(fā)現(xiàn)碳絲等物質,說明催化劑沒有積碳。同時對比圖7新鮮還原催化劑的照片可以看出形貌相似,說明催化劑的機構沒有變化。
3. 結論
采用共沉淀法制備天然氣預轉化催化劑,催化劑有效活性組分鎳含量為26.8%。采用固定床反應器進行評價,200h試驗結果說明:天然氣轉化率一直保持在11.9%~12.0%,活性較好,采用熱重及掃描電鏡表征說明催化劑沒有積碳。
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