羅 成
[長春東獅科技 ( 集團) 有限責(zé)任公司,吉林 長春 ]
[摘 要]如今氣體脫硫被越來越多的工業(yè)企業(yè)所重視,不同的工業(yè)領(lǐng)域以及不同的生產(chǎn)工藝,所選脫硫工藝路線各有不同,目前應(yīng)用最廣泛的濕式氧化法脫硫系統(tǒng)中,脫硫塔的堵塔問題一直困擾著應(yīng)用企業(yè)。為此,結(jié)合技術(shù)服務(wù)過程中的一些案例進行分析,認(rèn)為濕法脫硫系統(tǒng)中堵塔問題的主要原因在于脫硫塔自身存在設(shè)計缺陷、工藝指標(biāo)管控不力及催化劑選型不合理、脫硫液再生效果差、硫回收單元硫泡沫處理方式選擇不當(dāng)?shù)龋⑻岢鲆恍┯嗅槍π缘膬?yōu)化改進措施和預(yù)防措施。
引 言
如今,氣體脫硫作為煤化工、煤焦化、天然氣制備等諸多工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的一個關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù),正在被越來越多的工業(yè)企業(yè)所重視。不同的工業(yè)領(lǐng)域以及不同的生產(chǎn)工藝,所選用的脫硫工藝路線也各有不同,常見的脫硫技術(shù)有干法、濕式氧化法、醇胺法等,目前應(yīng)用最廣泛的是以Na2CO3或NH3·H2O 作為堿源的濕式氧化法脫硫技術(shù)。但自濕式氧化法脫硫工藝 ( 簡稱濕法脫硫) 問世以來,脫硫塔的堵塔問題就一直困擾著諸多應(yīng)用企業(yè),以下結(jié)合技術(shù)服務(wù)過程 中的一些案例談?wù)劃穹摿蛳到y(tǒng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)堵塔問題的原因。
1脫硫塔自身設(shè)計缺陷造成堵塔
( 1) 脫硫塔的一次液體分布器噴頭及結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,或脫硫液上塔管線尺寸太小,這些設(shè)計缺陷都會造成脫硫液循環(huán)量達不到設(shè)計要求,脫硫塔噴淋密度偏小,堵塔風(fēng)險增大。
( 2) 脫硫塔填料層間氣液再分布器的設(shè)計很重要,若其設(shè)計不合理,會導(dǎo)致氣液搶通道,造成脫硫塔阻力升高,進而造成堵塔。脫硫塔填料層間氣液再分布器設(shè)計時需重點考慮降液管直徑、填料支撐板的開孔數(shù)及開孔分布,要使液體總通徑能滿足下液要求,避免出現(xiàn)液體下不去而從升氣孔下液的現(xiàn)象。
( 3) 脫硫塔內(nèi)空速偏大。脫硫塔內(nèi)空速不宜過大,空速越接近設(shè)計時的泛點氣速,越容易發(fā)生液泛,液泛一旦發(fā)生,隨之而來的就是塔阻力升高,進而造成堵塔。一般情況下,脫硫塔內(nèi)的氣速為泛點氣速的60%~80% 較為適宜 ( 波紋填料塔一般取75% ) ,據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī) 范》[GB 50028—2006 ( 2020年版)]5. 10. 4中給出的設(shè)計參考,常壓脫硫塔內(nèi)的空速一般取0. 5 m /s為宜; 實際生產(chǎn)中,結(jié)合系統(tǒng)工況對脫硫精度的要求以及填料選型等因素,常壓脫硫塔內(nèi)空速通常可以放寬到0. 8~0. 9 m /s,超出這一范圍,脫硫效率、輔料消耗、生產(chǎn)平衡等很難平穩(wěn)控制。
( 4) 脫硫塔填料選型不合理。部分設(shè)計單位為提高填料層內(nèi)氣液接觸面積,選用公稱尺寸較小的填料,填料的孔隙率較低易造成塔阻力高; 與之相反的另一種情況是,部分企業(yè)在脫硫塔填料 選型時為了圖省事、避 免堵塔,選擇PVC格柵填料,此種類型填料的最大缺陷也是最容易出現(xiàn)的問題是,當(dāng)夏季脫硫液溫度較高時,格柵填料的強度會變差,在高溫及自身重量等多重因素影響下,填料易發(fā)生倒伏,造成塔阻力增大,進而造成堵塔。常規(guī)的散裝填料,如果因積硫造成塔阻力升高,可以通過增大脫硫液循環(huán)量及使用清塔劑將塔阻力降至正常范圍內(nèi),而格柵填料倒伏造成的脫硫塔阻力增大,只有停車更換填料方可解決。脫硫塔填料選型時,不僅要考慮氣液接觸面積,還需考慮填料堆積密度、干填料因子、濕填料因子等諸多因素。例如,河南晉開集團鄲城晉鑫化工有限公司的濕法脫硫系統(tǒng),就出現(xiàn)過脫硫液溫度過高致格柵填料倒伏而使脫硫塔出現(xiàn)不可逆阻力增長的情況,停車處理更換新的格柵填料,并調(diào)整煤氣溫度及降低脫硫液溫度后,再未出現(xiàn)填料倒伏導(dǎo)致堵塔的問題。
2工藝指標(biāo)管控及催化劑方面原因造成鹽堵
在濕法脫硫工藝中,常見生成的副鹽有硫酸鹽、硫代硫酸鹽、硫氰酸鹽,另外還有一種容易被忽視的副鹽,那就是NaHCO3或NH4HCO3。濕法脫硫系統(tǒng)中,副鹽的生成既與工藝指標(biāo)的管控有關(guān),又與催化劑的選擇或催化劑的質(zhì)量有關(guān)。
2.1工藝指標(biāo)管控方面原因造成鹽堵
( 1) 入塔氣質(zhì)量差。煤氣入脫硫塔前,若洗滌、電捕等前工序運行狀況不好,會造成大量焦油、煤灰等雜質(zhì)去除效果不好,雜質(zhì)隨煤氣進入脫硫系統(tǒng),而這類雜質(zhì)粘附性較強,長時間積累在脫硫塔填料上,造成脫硫塔阻力上升,最終形成堵塔。
( 2) 溶液溫度控制不當(dāng)。溶液溫度控制過高,副鹽的增長速率會隨之增加,研究表明, 溶液溫度超過45 ℃,脫硫液中的硫酸鹽呈直線型增長。
( 3) 溶液堿度控制過高。實際生產(chǎn)中,若溶液堿度控制過高,尤其是氣源 CO2含量高時,不僅會造成脫硫液中的硫酸鹽、硫代硫酸鹽、硫氰酸鹽等副鹽含量增長較快,而且會造成碳酸氫鹽在脫硫塔頂部捕霧器處或脫硫塔氣體出口管處形成結(jié)晶,造成堵塞。碳酸氫鹽的鹽堵問題在生產(chǎn)運行中往往最容易被忽略,碳酸氫鹽與硫酸鹽、硫代硫酸鹽、硫氰酸鹽等幾種副鹽相比,其在水中的溶解度較低,在復(fù)雜的脫硫液中溶解度更低,一旦碳酸氫鹽在不光滑的管道壁上形成晶核,如果不強化控制溶液中的碳酸氫鹽含量,晶體很容易快速增長,最終造成鹽堵。
( 4) 脫硫塔內(nèi)的噴淋密度控制偏小。部分企業(yè)為減少脫硫系統(tǒng)的電耗,或因脫硫塔自身設(shè)計缺陷,脫硫塔的噴淋密度控制得很低,導(dǎo)致脫硫塔填料層內(nèi)出現(xiàn)干區(qū)、偏流等,氣液接觸不好,脫硫效率下降,長此以往形成局部堵塞、氣液偏流、塔阻力上升,最終造成堵塔。據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,脫硫塔內(nèi)的噴淋密度一般控制在45~60 m3 /( m2·h) 為宜。
( 5) 催化劑濃度及再生風(fēng)量控制不當(dāng)。催化劑濃度及再生風(fēng)量控制不當(dāng)產(chǎn)生的影響主要體現(xiàn)在貧液的氧化還原電位上,貧液電位偏低,溶液中硫代硫酸鹽含量呈上升趨勢; 貧液電位過高,溶液中硫酸鹽含量呈上升趨勢,一般排除其他干擾因素的情況下貧液電位控制在-70~-100 mV 較為適宜。催化劑濃度及再生風(fēng)量不足會造成溶液中HS-大量富集而無法形成單質(zhì)硫,從副反應(yīng)方程式( HS-+ O2→S2O32- + H2O,Sx + CO32- + O2→S2O32- + CO2,Sx + CO32-+ O2→ SO42- + CO2 ) 來看,其中的 HS-或不穩(wěn)定態(tài) Sx大量富集而又未被及時氧化成穩(wěn)定態(tài)的S8或懸浮硫且未被及時浮選出來的話,副反應(yīng)的推動力就會增大,從而加速副鹽的生成,在副鹽含量高且溫度控制偏低的情況下,副鹽極易在脫硫塔內(nèi)形成結(jié)晶堵塞。另外,正常情況下硫代硫酸鹽的生成量為H2 S脫除量的8%,如催化劑濃度及再生風(fēng)量控制不當(dāng),在氧化過度的工況下硫代硫酸鹽會被繼續(xù)氧化成硫酸鹽,從而增大硫代硫酸鹽生成的反應(yīng)推動力,間接地增大鹽結(jié)晶堵塔的風(fēng)險。
(6)氣源CO2含量偏高。濕法脫硫系統(tǒng)還有一種經(jīng)常易被忽視的鹽堵,那就是碳酸氫鹽的結(jié)晶堵塞,其主要原因是氣源中高含量的CO2與堿發(fā)生反應(yīng)生成了碳酸氫鹽,這種情況一般在沼氣、變換氣、燃料氣等CO2含量較高的氣源中容易出現(xiàn),當(dāng)然解決和控制辦法也比較簡單。此種鹽堵在福建鼎信科技有限公司 ( 簡稱福建鼎信) 二期濕法脫硫系統(tǒng)曾發(fā)生過。福建鼎信二期濕法脫硫系統(tǒng)煤氣流量30000 m3 /h,實際運行脫硫系統(tǒng)進口H2S含量≤700 mg /m3、出口H2 S含量≤5 mg /m3,夏季氣溫較高時,一次因系統(tǒng)阻力增大停車檢修過程中,在脫硫塔的煤氣進口管口和下部填料層內(nèi)發(fā)現(xiàn)有結(jié)晶堵塞物,取樣分析結(jié)果表明,堵塞物大部分為NaHCO3、少部分為Na2SO4。分析認(rèn)為,夏季氣溫較高時, 由于脫硫系統(tǒng)溶液溫度高達66 ℃,導(dǎo)致副鹽生成量增加,加之福建鼎信二期濕法脫硫系統(tǒng)氣源中CO2含量偏高,使得脫硫液中NaHCO3含量始終處于高位,副鹽積累最終導(dǎo)致脫硫塔鹽堵。對此,長春東獅科技(集團)有限責(zé)任公司當(dāng)時給出的技術(shù)指導(dǎo)意見是要在日常操作中根據(jù)NaHCO3的含量情況間斷性地向系統(tǒng)補加一些片堿 ( NaOH) ,以降低溶液中的NaHCO3含量( NaOH + NaHCO3 =Na2CO3 + H2O) ,此后福建鼎信二期濕法脫硫系統(tǒng)再未出現(xiàn)過類似鹽堵的問題。
2,2催化劑方面原因造成鹽堵
( 1) 催化劑選型未針對具體工況。例如,在氣源含油量較大或硫負(fù)荷較高的情況下,若選用傳統(tǒng)的酞菁鈷類催化劑,使用起來很容易出現(xiàn)“力不從心”的狀況,即催化劑的氧化能力不能很好地滿足生產(chǎn)所需,從而造成溶液中HS-積聚、再生效果差,難以形成泡沫,最終因副鹽大量增長而形成鹽堵。眾多企業(yè)的應(yīng)用情況表明,“東獅牌DSH高硫容抑鹽脫硫催化劑”可有效地避免傳統(tǒng)酞菁鈷類催化劑使用過程中此類問題的發(fā)生。
( 2) 催化劑自身質(zhì)量較差,催化氧化能力弱。目前市場上脫硫催化劑種類繁多,產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜,難以得到保障,尤其是近年來市場上談?wù)撟疃嗟慕j(luò)合鐵催化劑,部分企業(yè)由于沒有自己的專利及研發(fā)技術(shù)保障,F(xiàn)e3+與所選擇的絡(luò)合劑 ( 也有的稱為螯合劑)沒有很好地形成絡(luò)合態(tài),造成催化劑中的 Fe3+、Fe2+ 被降 解出來,F(xiàn)e3+、Fe2+被溶液中堿源所電離出來的OH-捕獲,形成 Fe( OH) 2、Fe( OH) 3沉淀,這些沉淀物容易在脫硫塔填料上沉積而形成堵塞,這也是大部分使用過絡(luò)合鐵催化劑的企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)脫硫塔堵塔的主要原因。
青海烏蘭某焦化廠二期脫硫系統(tǒng)和內(nèi)蒙古巴彥淖爾某焦化廠均出現(xiàn)過類似的脫硫塔堵塔問題,尤其是青海烏蘭某焦化廠,該廠一期脫硫系統(tǒng)使用的是傳統(tǒng)的酞箐鈷類催化劑,沒有出現(xiàn)過堵塔現(xiàn)象; 二期脫硫系統(tǒng)使用了湖北某企業(yè)的絡(luò)合鐵催化劑后,出現(xiàn)了鐵鹽沉淀堵塔的情況。
3脫硫液再生效果差造成積硫堵塞
對于濕法脫硫工藝而言,再生系統(tǒng)是 H2S吸收、再生以及硫回收三大重要環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵所在,再生系統(tǒng)運行的好壞直接影響著整個脫硫系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運行。脫硫液再生效果差,貧液中硫含量高,溶液中的 HS-未被全部氧化為硫單質(zhì)并被浮選收集到泡沫槽而被帶入脫硫塔,在脫硫塔上段才完成氧化反應(yīng)而生成單質(zhì)硫,單質(zhì)硫附著于脫硫塔填料表面,這是脫硫塔上段出現(xiàn)積硫堵塔的主要原因。而影響再生系統(tǒng)運行狀況的因素主要有如下兩個方面。
一是再生空氣量的控制。再生空氣量太小, 硫泡沫層不能很好地形成,而再生空氣量太大,又容易造成硫泡沫層被吹翻打散,所以對再生空氣量的控制要恰到好處,這樣才能保證硫泡沫的正常浮選再生。理論上1 kg的H2 S 氧化再生所需的空氣量為1. 57 m3,而實際生產(chǎn)中再生所需空氣量是理論計算值的10~15 倍甚至更高,因此氧化再生槽在設(shè)計上須有足夠的吸氣量,即控制適宜的吹風(fēng)強度,這與氧化再生槽的結(jié)構(gòu)設(shè)計有很大關(guān)系-吹風(fēng)強度是每小時通過氧化再生槽截面積的空氣量,吹風(fēng)強度一般控制在50~80 m3 /( m2·h) 為宜,噴射再生溶液在再生槽中的停留時間一般以12~15 min為最佳,高塔再生溶液在塔內(nèi)的停留時間以35~40 min較為理想。
二是氧化再生槽的設(shè)計。對于噴射再生來說,要保證噴射器在氧化再生槽內(nèi)的分布及開啟均勻,避免出現(xiàn)某些部位翻騰過猛使形成的硫泡沫相互撞擊而破碎,而某些部分吹風(fēng)強度不足而致大氣泡少,降低硫顆粒粘附在氣泡表面的機會而使溶液不能得到有效再生; 同時,氧化再生槽筒體內(nèi)應(yīng)設(shè)計2~3 層多孔板,因為泡沫在向上浮選的過程中會越聚越大,硫泡沫經(jīng)過2~3層多孔板的不斷分割,形態(tài)較大的泡沫可被分割成若干的細(xì)小泡沫,在氧化再生槽筒體上部再重新聚集成硫泡沫,這樣既可以粘附帶出更多的小顆粒硫,又可以降低液面翻騰的幅度。
4硫泡沫處理方式選擇不當(dāng)造成堵塔
硫回收單元作為濕法脫硫系統(tǒng)的最后一道工序,其硫泡沫處理方式的選擇不容忽視,硫泡沫若得不到及時處理,會對氧化再生系統(tǒng)造成影響,進而影響脫硫塔的脫硫效率,并造成脫硫塔填料層阻力上漲。實際生產(chǎn)中,不少企業(yè)在硫泡沫處理方式選擇上存在一些問題,出現(xiàn)因硫泡沫處理能力不足而影響正常生產(chǎn)運行的情況。目前硫回收單元較為理想的硫泡沫處理方式一般是先過濾后熔硫的組合工藝——氨法脫硫采用陶瓷板真空過濾機與間歇熔硫釜的組合工藝,堿法脫硫采用板框壓濾機與間歇熔硫釜的組合工藝,這樣的工藝配置綜合效果較為理想; 除此之外,部分焦化企業(yè)還配套有制酸裝置,除了投資成本較高以外,這樣的工藝配置也是不錯的硫泡沫處理方式。值得注意的是,無論硫回收單元選擇哪種硫泡沫處理工藝,若其熔硫殘液處理不當(dāng),殘液沒有得到有效地冷卻降溫、沉淀或二次過濾而直接回收進系統(tǒng),不僅會造成副鹽量的增長,而且會因殘液中夾帶大量的硬質(zhì)硫顆粒并沉積在脫硫塔填料層上而造成填料堵塞,進而導(dǎo)致脫硫塔阻力上漲,最終造成堵塔。
5結(jié)束語
以上是濕法脫硫系統(tǒng)運行中造成堵塔現(xiàn)象較為常見的一些原因,除此之外,還有如填料破碎、其他物理雜質(zhì)在加堿槽等多處開口位置不小心帶入系統(tǒng)等問題,這些因素均會造成脫硫塔阻力升高,如不及時加以處理,最終都會造成堵塔。濕法脫硫系統(tǒng)的運行管理是一個系統(tǒng)性的工作,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行的因素很多,一旦脫硫塔出現(xiàn)阻力上漲的現(xiàn)象時,要結(jié)合多方面的因素進行分析排查,這樣才能及時找到有針對性的解決問題的辦法。當(dāng)然,對于加壓脫硫工藝,可以采用目前較為成熟的QYD塔內(nèi)件或無填料傳質(zhì)技術(shù)等代替?zhèn)鹘y(tǒng)的填料塔實現(xiàn)氣液接觸吸收脫除H2S,從而一勞永逸地解決脫硫塔堵塔的難題,提升脫硫系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
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