王希奮,崔富忠,香承志,張永鋒
摘要:伊犁新天煤化工有限公司是目前全國最大的煤制氣項目,項目設計產(chǎn)能20億Nm3/a。甲烷合成采用英國Davy公司HICOM技術(shù),按A、B兩系列設計,每系列由甲烷合成裝置、天然氣干燥裝置、天然氣壓縮三個裝置組成。項目在運行中出現(xiàn)了甲烷合成循環(huán)氣壓縮機一級密封氣帶水、甲烷合成系統(tǒng)氣密費用高/耗時長、天然氣干燥三甘醇消耗量高、反應器壓差高等一系列問題。通過系統(tǒng)優(yōu)化和各項措施的實施,使甲烷合成兩系列能夠保證安全、穩(wěn)定、長周期運行。
關(guān)鍵詞:甲烷合成;天然氣干燥;循環(huán)氣壓縮機;天然氣壓縮機;合成系統(tǒng)氣密;汽提塔
伊犁新天煤化工有限責任公司(以下簡稱新天煤化工)天然氣產(chǎn)量為20億Nm3/a,項目煤氣化選用賽鼎工程有限公司碎煤加壓氣化技術(shù),低溫甲醇洗選用德國林德公司專利技術(shù),甲烷合成選用英國Davy公司專利技術(shù),產(chǎn)品合成天然氣熱值34612 kJ/Nm3。甲烷合成系統(tǒng)運行中先后出現(xiàn)了甲烷降溫時間長、氣密費用高、耗時長、甲烷合成反應器壓差高、甲烷合成循環(huán)氣壓縮機一級干氣密封氣帶水及溫度高、天然氣三甘醇消耗量增大、甲烷化合成裝置汽提塔汽提氣放火炬等導致運行不經(jīng)濟、能耗高、環(huán)保存在問題等。
1 甲烷合成工藝
甲烷化采用英國Davy公司HICOM技術(shù),設計合成替代天然氣能力20億Nm3/a,此流程使用戴維CRG催化劑將凈化氣合成甲烷,采用兩個系列,該技術(shù)具有合成氣轉(zhuǎn)化率高、原料消耗低、系統(tǒng)壓降小、能耗利用合理、流程簡練、控制簡單、“三廢”排放少等特點。甲烷合成工藝見圖1。
1.1 脫硫及主甲烷化反應流程
來自低溫甲醇洗的原料氣經(jīng)過1號進料換熱器與來自1號補充甲烷化反應器、已部分冷卻的反應氣進行預熱,然后加入一小股鍋爐水,其作用是水解有機硫。原料氣進入分離罐進行氣液分離,以防止原料氣中的液體被帶到甲烷化催化劑中,分離后的原料氣進入脫硫槽脫硫。脫硫后的原料氣進入2號進料換熱器,被1號補充甲烷化反應器的出口氣進一步加熱。
預熱后的原料氣分成兩股,一股和來自循環(huán)氣壓縮機的循環(huán)氣匯合后,進入1號主甲烷化反應器的固定絕熱床,發(fā)生甲烷化反應。1號主甲烷化反應器出口溫度約為650℃的高溫反應氣,先經(jīng)過1號廢鍋產(chǎn)生中壓飽和蒸汽,再經(jīng)過蒸汽過熱器,對來自汽包的中壓飽和蒸汽進行過熱。離開的工藝氣體和另一股新鮮原料氣相混合后,進入2號主甲烷化反應器進一步甲烷化反應,反應器進口溫度約為320℃。在2號主甲烷化反應器中,大部分CO都和H2發(fā)生反應生成甲烷。出2號主甲烷化反應器的高溫氣體約為650℃,先經(jīng)過2號廢鍋產(chǎn)生中壓飽和蒸汽,再經(jīng)過循環(huán)氣換熱器換熱。
1.2 補充甲烷化反應和循環(huán)氣流程
來自2號廢鍋的熱氣體在循環(huán)氣換熱器預熱,溫度降為約280℃。然后氣體分為兩股,一股經(jīng)1號鍋爐水預熱器和1號脫鹽水加熱器換熱冷卻至159℃,形成的冷凝液在循環(huán)氣分離罐循環(huán)氣分離罐中被分離出來,并送至工藝冷凝液換熱器。出分離罐的氣體經(jīng)循環(huán)氣壓縮機增壓后,循環(huán)回1號主甲烷化反應器。
出循環(huán)氣換熱器的另一股氣體直接進入3號輔助甲烷化反應器,繼續(xù)甲烷化反應,反應氣出口溫度約為480℃,該高溫氣體先進入2號進料換熱器對脫硫后的氣體進行預熱,再在補充甲烷化換熱器中對進2號補充甲烷化反應器的進料氣進行預熱,然后在1號進料換熱器中對進裝置的原料氣預熱,最后在2號脫鹽水加熱器換熱冷卻到76℃。形成的氣液混合物在補充甲烷化反應器分離罐進行氣液分離。分離出的氣相經(jīng)補充甲烷化換熱器與熱反應氣換熱升溫到250℃后,進入4號輔助甲烷化反應器完成甲烷化反應,出口的反應氣體首先在2號鍋爐水預熱器對鍋爐水加熱,再在3號脫鹽水加熱器中對脫鹽水進行加熱,然后在SNG產(chǎn)品冷卻器中用冷卻水冷卻至40℃。形成的工藝冷凝液在產(chǎn)品氣分離罐中分離出來并送至工藝冷凝液換熱器。出分離罐的氣體壓力約為2.28MPa、溫度為40℃、甲烷摩爾分數(shù)約為96mol%的濕合成天然氣,被送往天然氣干燥單元。
1.3 天然氣干燥
本項目天然氣干燥采用三甘醇脫水技術(shù),按2系列設計,主要由三甘醇吸收和再生組成,以滿足天然氣露點≤-10℃的要求。
來自甲烷合成裝置的濕天然氣進入原料氣過濾分離器,在濾芯的作用下,除去原料氣中的游離水、固體顆粒、烷烴液和烴類重組分。過濾后的氣體由吸收塔下部進入塔內(nèi)向上移動,在填料層與三甘醇呈逆向接觸,脫除天然氣中的水分。出脫水吸收塔的干燥天然氣進入產(chǎn)品氣分離器,分離掉攜帶的少量三甘醇后,進入天然氣壓縮裝置。
1.4 天然氣壓縮
來自天然氣干燥裝置的天然氣經(jīng)過壓縮機一段入口分離器進行氣液分離后,進入壓縮機一段進行壓縮,一段出口氣溫度降至40℃后,經(jīng)分離器進入壓縮機二段進行壓縮,二段出口氣經(jīng)二段出口換熱器冷卻至42℃后送往天然氣首站。經(jīng)干燥脫水后的成品合成天然氣經(jīng)蒸汽透平驅(qū)動的離心式壓縮機加壓至12MPa后,通過長輸管線送至中石油西氣東輸管線。
2 避免單系列停車的問題及對策
2.1 單系列停車的問題
甲烷化合成A/B系列原料氣入口無連通管線,當甲烷合成1系列對應凈化1系列非正常停車后,造成甲烷合成對應1系列也要停車,導致單系列非計劃停車的問題。
甲烷化合成A/B系列產(chǎn)品氣出口無連通管線合成裝置單系列非正常停車時,對應天然氣干燥壓縮裝置也要停車或空轉(zhuǎn),造成單系列停車的問題。
2.2 原因分析
本項目設計為獨立的2個系列,2系列之間的主工藝裝置工藝氣管線均沒有聯(lián)通管線。甲烷合成為最后裝置,且系統(tǒng)開停車耗時最長,只要對應系列前裝置有1個裝置停車,必將造成甲烷合成對應裝置非正常停車。
2.3 具體實施對策
甲烷化合成裝置A/B系列入口、出口增加連通管線及閥門,1系列對應前裝置非正常停車后,可以通過聯(lián)通管線勻出部分原料氣,避免因原料氣中斷造成合成系統(tǒng)停車,天然氣干燥壓縮裝置也要停車或空轉(zhuǎn)。
(1)甲烷合成A/B系列入口原料氣管線之間增加連通管線,管線上設置手閥和電動閥各1個,雙閥間設置盲板及導淋。正常運行時,連通管線電動閥和手閥均打開,低溫甲醇洗1系列非計劃停運時,立即調(diào)整甲烷合成A/B系列原料氣入口調(diào)節(jié)閥組,保證合成A/B系列原料氣進入量,單系列的低溫甲醇洗運行供甲烷合成2系列正常運行。
(2)甲烷合成A/B系列產(chǎn)品天然氣出口管線之間增加連通管線,管線上設置手閥及電動閥各1個,雙閥間設置盲板及導淋。正常運行時,連通管線電動閥和手閥均打開,甲烷合成1系列非計劃停運時,立即調(diào)整天然氣干燥A/B系列機入口調(diào)節(jié)閥組,單系列的甲烷合成產(chǎn)品氣供干燥壓縮2系列運行。甲烷合成進、出口工藝氣管線新增聯(lián)通管線及閥門單線圖見圖2。
2.4 實施后達到的效果
甲烷化合成A/B系列原料氣入口、產(chǎn)品氣出口工藝氣管線增設連通管線投運后,避免因氣化、凈化、合成單系列非計劃停車導致甲烷合成系統(tǒng)1系列發(fā)生非計劃停車。
3 甲烷化合成裝置汽提塔汽提氣回收利用
3.1 汽提塔汽提氣放空的問題
甲烷化合成A/B兩系列汽提塔汽提氣中,CH4、H2、CO等有效氣體成分含量高達90%以上,長排氣通過全廠事故管線排入火炬燃燒,造成很大經(jīng)濟損失和環(huán)保壓力。
3.2 汽提塔汽提氣放空原因分析
因本項目環(huán)評審批較早、項目為EPC總包、甲烷合成/凈化分包單位不同等原因,原設計合成A/B系列汽提塔汽提氣放火炬連續(xù)燃燒。
3.3 具體對策
針對甲烷合成汽提塔汽提氣放空的情況,成立技改小組,通過為期1周的現(xiàn)場調(diào)查研究,決定將合成A/B系列汽提塔頂部放火炬管線控制閥后分別引出1根DN50管線,并將A/B系列DN50管線合并為1根DN80管線送入低溫甲醇洗廢氣壓縮機入口,經(jīng)過壓縮機加壓后最終并入低溫甲醇洗裝置入口粗煤氣管線中,達到將汽提氣中有效氣體CH4、H2、CO等回收利用的目的。
3.4 實施后達到的效果
根據(jù)甲烷合成工藝物料平衡圖及實際現(xiàn)場流量測算,甲烷合成A/B系列汽提氣共90 Nm3/h,其中有效氣組分81 Nm3/h,1年運行按8000 h計算,共可回收天然氣8000×8.1=64.8萬Nm3/a,創(chuàng)造經(jīng)濟效益折合人民幣為64.8×2.5=162萬元/a。
4 縮短甲烷合成系統(tǒng)降溫時間
4.1停車檢修降溫時間過長的問題
甲烷化合成A/B系列停車檢修,因特性要求催化劑需要置換降溫處理,4臺反應器催化劑的熱點溫度各不相同,正常1#主反應器最高,可達630℃,停車機修時,各反應器床層溫度需降到45℃以下方可開始檢修,甲烷合成1系統(tǒng)降溫因受中壓氮氣用量限制(配套液氮泵的最大打氣量為12000 Nm3/h),降溫耗時需要47h,時間較長。
4.2停車檢修降溫時間長的原因分析
甲烷化合成A/B系列停車檢修,催化劑置換降溫需要使用中壓氮氣,中壓氮氣從原料氣管線進入合成系統(tǒng),經(jīng)過與系統(tǒng)內(nèi)反應器、換熱器等設備換熱,吹掃氮氣溫度依次通過各個反應器及換熱器后逐漸升高,因初期降溫需要啟動循環(huán)氣壓縮機循環(huán)降溫,部分中壓氮氣溫度升高后仍在合成系統(tǒng)循環(huán),4臺反應器只能通過原工藝氣管線循環(huán)減溫,無法補入新鮮的低溫中壓氮氣,導致床層降溫速度緩慢。
4.3具體對策
經(jīng)過甲烷化系統(tǒng)優(yōu)化小組的研究分析,結(jié)合現(xiàn)場實際管線的布置,最終決定先在甲烷合成A系列的原料氣入口中壓氮氣管線與V10止逆閥前新增1根DN80的氮氣降溫管線,將氮氣降溫管線與合成系統(tǒng)升溫管線相連。通過改變合成系統(tǒng)的升溫流程,達到合成系統(tǒng)停車后快速降溫的目的。
(1)在原料氣入口中壓氮氣管線與V10止逆閥前新增1條DN80的管線,將中壓氮氣管線與升溫管線相連。
(2)在4臺甲烷化反應器入口各新增1條DN50的中壓氮氣管線,用于吹掃降溫。
4.4 實施后的效果
甲烷合成A系列的氮氣降溫管線技改完成,于2021年年度大檢修后投運。投運后,吹掃氮氣直接進入4臺反應器進行降溫,避免了中壓氮氣從原料氣管線進入合成系統(tǒng),經(jīng)過與系統(tǒng)內(nèi)反應器、換熱器等設備換熱,吹掃氮氣溫度升高,而導致床層溫度下降緩慢的問題。改造后,停車降溫總共用時34.5h,較之前合成系統(tǒng)降溫縮短12.5h,提前交付檢修,投運效果較好。
4.5 實施得到的經(jīng)濟效益
合成系統(tǒng)降溫使用中壓氮氣量為10000Nm3/h,每次可節(jié)省125000Nm3中壓氮氣,折合液氮約156t,液氮按照700元/t計算,可節(jié)省156×700=10.92萬元/次。
提前停車進入檢修,甲烷和1系列系統(tǒng)檢修完成后提前開車12.5h,正常運行滿負荷產(chǎn)氣量為125000 Nm3/h,天然氣凈利潤為0.5元/m3計,經(jīng)濟效益折合人民幣12.5×125000×0.5=78.125萬元/次。
4.6 優(yōu)化建議
甲烷合成A系列改造后投運效果較好,建議甲烷合成B系列按照技改方案改造,達到停車后縮短系統(tǒng)降溫時間,提前交出檢修的目的。
5 合成系統(tǒng)氣密耗時過長的問題及對策
5.1 合成系統(tǒng)氣密耗時過長的問題
甲烷化合成裝置氣密試驗需達到3.56MPa,而中壓氮氣管網(wǎng)壓力設計指標為2.50MPa,因此甲烷合成系統(tǒng)氣密現(xiàn)有的條件只能達到2.50MPa,無法滿足甲烷合成系統(tǒng)正常運行壓力3.10MPa的需求,更難達到規(guī)范規(guī)定的設計壓力的1.15倍的壓力條件下的氣密需求。
5.2 合成系統(tǒng)氣密耗時長的原因
因合成裝置工藝系統(tǒng)利用現(xiàn)有的中壓氮氣氣密僅能達到2.5MPa,達到氣密試驗至3.56MPa只能通過租賃液氮撬裝車。因液氮撬裝車氣密前需做油含量分析、接臨時管線、打氣量受限等諸多原因,造成合成系統(tǒng)氣密時間過長(耗時37h),影響甲烷合成開車進度和天然氣并網(wǎng)時間,且每次兩個系列氣密實驗所需租賃液氮撬裝設備及槽車的費用高。
5.3 具體對策
為縮短裝置氣密時間、提高開車效率、節(jié)約成本,新天煤化工技術(shù)團隊根據(jù)現(xiàn)有設備及工藝介質(zhì)條件,通過多次技術(shù)討論會后,決定利用現(xiàn)有資源,在天然氣壓縮機氮氣工況下,壓力提高至3.1MPa后,返送至甲烷合成系統(tǒng)作為氣密介質(zhì),天然氣壓縮A/B機出口新增1根DN50管線,接至合成A/B裝置原料氣入口管線,直接利用天然氣壓縮機提壓中壓氮氣,給甲烷合成A/B系列系統(tǒng)做氣密性試驗。天然氣壓縮機可提壓至12MPa,滿足甲烷合成系統(tǒng)規(guī)范規(guī)定3.56MPa的壓力等級要求。這樣既節(jié)省了生產(chǎn)運行成本,也大大節(jié)約了高壓氣密時間,為系統(tǒng)提前開車做好準備工作。
5.4實施后達到的效果
該項技改工作完成后,甲烷合成系統(tǒng)氣密試驗采用2.50MPa中壓氮氣,先給合成系統(tǒng)充壓到2.45MPa后,再啟動天然氣壓縮機出口,提壓至3.56MPa給合成A系列充壓,僅用5h就完成了氣密試驗壓力要求,此次技改縮短了裝置氣密時間,系統(tǒng)開車提前了32h。按單系列100%負荷,開車產(chǎn)氣量為125000Nm3/h結(jié)算,每次合成系統(tǒng)大檢修后系統(tǒng)開車縮短32h,每次可多產(chǎn)125000×32=400萬Nm3天然氣,折合人民400×0.5=200萬元/次。每年甲烷合成大檢修1次,甲烷合成兩系列租賃撬裝車可節(jié)約費用50萬元。
6 甲烷合成反應器壓差高的問題及對策
6.1 甲烷合成反應器壓差高的問題
2020年底,甲烷合成系統(tǒng)大檢修末期出現(xiàn)B系列2#主反應器和A系列3#輔助反應器壓差上漲的情況,且很快就上漲至設計壓力報警值125KPa。
6.2 甲烷合成反應器壓差高的原因分析
(1)因新天煤化工催化劑已使用4年,設計規(guī)定使用5年,已至催化劑壽命的末期,部分催化劑出現(xiàn)粉化的情況。合成系統(tǒng)4臺反應器串聯(lián)運行,隨著合成氣的后移,合成氣夾帶的部分粉化催化劑被帶入后反應器,出現(xiàn)B系列2#主反應器和A系列3#輔助反應器壓差高的情況。
(2)反應器內(nèi)澆注料脫落,因前面反應器內(nèi)的澆注料脫落用時較長,且反應器內(nèi)溫度高,運行過程系統(tǒng)開停車,反應器內(nèi)壓力波動大,出現(xiàn)澆注料脫落的情況,澆注料脫落后隨合成氣帶入后反應器,出現(xiàn)2#主反應器、3#輔助反應器壓差高的情況。
6.3 具體對策及措施
針對甲烷合成系統(tǒng)反應器壓差高的情況,新天煤化工借鑒行業(yè)內(nèi)的處理措施,決定將此項檢修項目外包給具有相應資質(zhì)的單位進行“撇頭”處理,“撇頭”處理完成后,根據(jù)反應器內(nèi)催化劑的剩余量決定是否補充新的催化劑,B系列2#主反應器撇頭30cm后,裝填20cm新催化劑,甲烷合成A系列3#輔助反應器撇頭15cm后不再裝填新催化劑。
6.4 實施后達到的效果
通過對甲烷合成B系列2#主反應器進行“撇頭”處理后,2#主反應器壓差由之前的125KPa降至45KPa,壓差恢復正常。之后對甲烷合成A系列進行了停車“撇頭”處理,系統(tǒng)開車運行負荷加至滿負荷,3#輔助反應器壓差由之前的125KPa降至30KPa,壓差恢復正常。此次對反應器壓差高進行“撇頭”處理效果較好,也為后期出現(xiàn)反應器壓差高的問題總結(jié)了寶貴的經(jīng)驗。
7 一級干氣密封氣存在的問題及對策
7.1 循環(huán)氣壓縮機一級干氣密封氣存在的問題
(1)循環(huán)氣壓縮機一級密封氣帶液,導致密封氣增壓泵因出口因溫度高而報警。密封氣帶液影響壓縮機干氣密封安全穩(wěn)定運行及壽命,溫度高報警影響正常操作。
(2)循環(huán)氣壓縮機一級密封氣流量調(diào)節(jié)閥故障率高且無旁路,發(fā)生故障時無法隔離在線檢修,影響壓縮機長周期穩(wěn)定運行。
(3)循環(huán)氣壓縮機緊急停車后,一級密封氣快速切換備用中壓氮氣,運行時循環(huán)氣壓縮機一級密封氣備用氣源氮氣管線切斷為手閥,處于全開狀態(tài),循環(huán)氣壓縮機急停后有工藝氣竄入中壓氮氣(管網(wǎng)壓力2.5MPa,低于合成系統(tǒng)壓力3.2MPa),管網(wǎng)存在風險。
7.2 原因分析
(1)甲烷合成系統(tǒng)因反應速率及合成率的工藝要求,合成系統(tǒng)配套1臺循環(huán)氣壓縮機,將2#主反應器出口的合成氣一部分作為循環(huán)氣返回1#、2#反應器再次參加反應。循環(huán)氣壓縮機一級密封氣采用合成氣作為一級密封氣的氣源,2#主反應器出口已有大部分甲烷產(chǎn)生,伴隨著合成反應有一部分水生成。2#反應器出口合成氣進入循環(huán)氣入口分離器后,進入循環(huán)氣壓縮機,循環(huán)氣壓縮機無法將全部的水分離出來,造成壓縮機一級密封氣帶液。
( 2)循環(huán)氣壓縮機一級密封氣流量調(diào)節(jié)閥故障率高且無旁路,屬于設計缺陷。
7.3 具體實施對策
(1)增壓泵出入口增加1組過濾器,增壓泵出口增加1組冷卻器,將一級密封氣氣源改為不帶水的凈化氣。
(2)甲烷化車間循環(huán)壓縮機一級密封氣流量調(diào)節(jié)閥增加旁路,將合成循環(huán)氣壓縮機一級密封氣流量調(diào)節(jié)閥增加旁路。
(3)在循環(huán)氣壓縮機一級密封氣所用中壓氮氣管線上增加快速切斷兩位閥,壓縮機正常運行時保持關(guān)閉狀態(tài),并與壓縮機停運信號掛聯(lián)鎖,確保壓縮機停運時,能快速將切斷閥打開。
7.4 實施后達到的效果
(1)解決了壓縮機一級密封氣帶液、循環(huán)氣壓縮機一級密封氣增壓泵出口因溫度高而報警的問題,提高了循環(huán)氣壓縮機干氣密封安全穩(wěn)定運行周期,保證了循環(huán)氣壓縮機的穩(wěn)定運行。
(2)可以實現(xiàn)一級密封氣流量調(diào)節(jié)閥在保證一級密封氣流量的前提下,隔離檢修,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
(3)在一級密封氣中壓氮氣管線上增加快速切斷閥后,在正常運行時關(guān)閉,停車時快速打開,既可以保護干氣密封,又可以防止工藝氣竄去氮氣管網(wǎng)。
8 天然氣干燥三甘醇消耗量增大的對策
8.1 天然氣干燥三甘醇消耗量增大的問題
2020年1月初,隨著甲烷化天然氣干燥裝置負荷加至100%后,出現(xiàn)了三甘醇消耗量越來越大的問題,1月日耗三甘醇量最高已達到0.64kg/萬Nm3,遠高于設計指標0.45kg/萬Nm3。
8.2 原因分析
8.2.1 工藝氣入口濕氣溫度
天然氣干燥入口濕氣溫度過高會造成天然氣含水量增大,增大重沸器的負荷;過低則在和貧液接觸時脫水效果變差。無論過高或者過低都會影響三甘醇的脫水效果,進而增大三甘醇的消耗量。所以需要通過查閱記錄、對比指標等措施,嚴格控制干燥裝置天然氣入口濕氣溫度小于40℃且大于15℃ 。
根據(jù)調(diào)取2020年1月15日~25日干燥裝置天然氣入口溫度(見圖3)發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d濕天然氣溫度均小于指標控制40℃,天然氣溫度控制正常,確定工藝氣入口溫度高為非要因。
8.2.2 貧液冷卻器換熱效果差
貧液冷卻器換熱效果差會導致三甘醇循環(huán)泵損壞,也會使天然氣的脫水效果變差,從而造成三甘醇損失過高,需要監(jiān)測控制三甘醇泵入口溫度小于指標控制60℃。
調(diào)取2020年1月15日~25日干燥裝置循環(huán)泵入口溫度發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d濕天然氣溫度均小于指標控制60℃,天然氣溫度控制正常,確定貧液冷卻器換熱效果差為非要因。
8.2.3 精餾柱頂放空溫度
嚴格控制精餾柱頂部排放溫度。精餾柱的作用主要是控制重沸器出口的氣體溫度,同時對來自吸收塔的富甘醇進行預熱。如果溫度過高會使甘醇蒸汽蒸發(fā),增大三甘醇損耗量,需要控制精餾柱頂溫度在88~95℃之間。
調(diào)取2020年1月15日~25日干燥裝置精餾柱頂溫度發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d精餾柱頂溫度均小于指標控制范圍,溫度控制正常,精餾柱頂放空溫度高為非要因。
8.2.4 重沸器溫度
嚴格控制重沸器溫度。由于三甘醇溶液和水的沸點相差很大,且不生成共沸物,較易分離。重沸器作用是使塔底的液體再次氣化,將富液中的水分蒸發(fā)出去,如果重沸器溫度過高,則會將甘醇蒸汽蒸發(fā)出去,造成三甘醇損耗增大,需要嚴格控制重沸器溫度在175~203℃。
調(diào)取2020年1月15日~25日干燥裝置重沸器溫度(見圖4)發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d濕重沸器溫度均值在190.6℃,溫度指標控制正常,重沸器溫度過高為非要因。
8.2.5 三甘醇廢液含醇高
充分利用三甘醇廢液。統(tǒng)計三甘醇排放廢液的含醇量(見表1),如廢液含醇量高,需回收廢液并實現(xiàn)再次利用,將廢液注入三甘醇再生系統(tǒng)進行多次利用。
綜合干燥A/B三甘醇廢液分析情況,含水平均值為50.50%,含三甘醇平均值為49.50%,即三甘醇廢液中約含有一半的三甘醇。通過統(tǒng)計13d的廢液量,干燥A系列平均廢液產(chǎn)生量為7.37kg/h,干燥B系列平均廢液產(chǎn)生量為9.09kg/h。按照干燥A/B裝置運行8000h/a計算,年產(chǎn)生的廢液量為(7.37+9.09)kg/h×8000h=131680 kg,全年共產(chǎn)生廢液約131.68t;按照廢液含三甘醇49.5%計算,全部回收利用,全年可回收三甘醇65t,分析確認三甘醇廢液含醇高為三甘醇消耗高的主要要因。
8.2.6 汽提氮氣量過大
精準控制汽提氮氣流量,使三甘醇濕氣更好脫水,從而減少三甘醇損耗。
根據(jù)調(diào)取2020年1月15日至25日間的干燥裝置汽提氮氣流量發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d氮氣流量控制均值在220Nm3/h,指標控制正常,確認汽提氮氣量過大為非要因。
8.2.7 閃蒸罐壓力過高
嚴格控制閃蒸罐壓力。閃蒸罐的作用是在低壓下閃蒸出富甘醇中甲烷、二氧化碳、氫氣等氣體。如果閃蒸罐溫度過高,會降低閃蒸效果和三甘醇的純度,使烴類物質(zhì)隨三甘醇進入重沸器,在溫度過高時烴類和水分會迅速汽化,蒸汽向精餾柱頂部移動帶走三甘醇,嚴格檢測和控制閃蒸罐壓力在0.4MPa左右。
調(diào)取2020年1月15日至25日間的干燥裝置閃蒸罐發(fā)現(xiàn),連續(xù)11d壓力控制均值在0.4MPa,指標控制正常,確認閃蒸罐壓力過大為非要因。通過統(tǒng)計分析一段時間的數(shù)據(jù),最終找出了導致三甘醇消耗量增大的主要原因為天然氣干燥A/B三甘醇廢液中三甘醇含量高,平均值高達為49.50%。原設計三甘醇廢液送污水處理后無法回收利用,出現(xiàn)三甘醇耗量增大;另外,天然氣干燥出口中的天然氣夾帶少量三甘醇,為三甘醇消耗量大的次要原因。
8.3 具體對策
針對三甘醇廢液中三甘醇含量高的原因,決定將三甘醇廢液回收利用,將三甘醇收集罐三甘醇廢液停送水處理,在三甘醇廢液罐底部增加回收泵,將廢液輸送至閃蒸罐再生,以達到回收利用的目的。三甘醇回收系統(tǒng)改造前后對比見圖5。
(1)在三甘醇廢液罐底部新增2臺三甘醇廢液回收利用泵,配置管線、隔離閥等,將廢液收集罐內(nèi)廢液輸送至閃蒸罐進行閃蒸再生,系統(tǒng)中的水分通過增加氣體氮氣量和提高三甘醇重沸器的溫度來控制,以保證水分可以全部蒸除。
(2)將天然氣壓縮機入口分離器、段間分離器底部導淋兩導淋匯總至一根管引至室外,與集液包相連,先將三甘醇排入集液包,集液包液位高時關(guān)閉排放導淋,再從集液包內(nèi)將三甘醇排至天然氣干燥裝置回收利用。
8.4 實施后達到的效果
自三甘醇廢液回收利用泵和天然氣壓縮機入口分離器、段間分離器底部三甘醇回收管線投運后,三甘醇消耗遠低于設計指標0.45kg/萬Nm3,最低時低到0.28 kg/萬Nm3,徹底解決了天然氣干燥三甘醇消耗量大的問題。
8.5 經(jīng)濟效益分析
2019年,甲烷化車間天然氣干燥裝置三甘醇消耗量為0.45kg/萬Nm3天然氣,年消耗三甘醇73t,年累計天然氣產(chǎn)量16.3億Nm3,三甘醇消耗量較高。2020年計劃天然氣產(chǎn)量19億Nm3,需消耗三甘醇85.5t,約需采購費用145.3萬元。按照干燥A/B系列運行8000h計算,預計可回收三甘醇廢液13168t/a,廢液中含三甘醇49.5%,全部回收利用可回收三甘醇65t/a。每年可節(jié)約1.7×65=110.5萬元。
9 結(jié)語
新天煤化工技術(shù)攻堅團隊通過行業(yè)內(nèi)對標、自身探索和多次技術(shù)交流,制定技改方案并組織實施,解決了甲烷合成系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的甲烷合成系統(tǒng)降溫時間長、甲烷合成系統(tǒng)氣密費用高和耗時長、甲烷合成反應器壓差高、甲烷合成循環(huán)氣壓縮機一級干氣密封氣帶水及溫度高、天然氣三甘醇消耗量增大、甲烷化合成裝置汽提塔汽提氣放火炬等一系列問題,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,樹立了行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗的標桿,提高了甲烷合成系統(tǒng)的緊急效益。目前,新天煤化工的甲烷合成系統(tǒng)已處于行業(yè)領先水平。
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